虽然 0scar 是正确的,冷却风扇会损害层粘附,但即使没有风扇,无论温度如何,PETG 仍然存在问题。我去寻找有关该主题的建议,并找到了 CNC Kitchen 的视频,该视频强调了由于挤出机齿轮中材料的可压缩性而调整挤出速率的重要性。我已经发现这是 TPU 和其他柔性长丝的一个大问题,所以它看起来很有吸引力,而且我刚刚测量到,180 毫米的标称挤压仅使长丝移动了 173.5 毫米。
行。挤出率降低约 3.5% 足以使 PLA 打印件变脆 - 我之前已经尝试过这个,只是为了看看会发生什么。更长更精确的挤出机校准显示更接近 4% 的误差。纠正这一点后,情况有所好转,但我仍然在印刷品的某些部分出现严重的脆性,而其他部分则没有。
很长一段时间,我都能够通过降低速度来缓解大部分剩余的问题。我已经将行进速度从 120 毫米/秒降低到 60 毫米/秒(我的正常打印速度),因为 PETG 是粘性的,与喷嘴接触的快速行进会撕裂已经打印的表面并抑制下一个的粘附层。(这似乎是充当非牛顿流体的软 PETG。禁用梳理,我已经对所有材料进行了其他原因,这可能也有帮助。)还将打印速度降低到 40 毫米/秒后,事情似乎基本没问题。但我最近发现我仍然出现严重的局部挤压不足,整条线几乎丢失,尤其是在复杂的回缩之后。
我将这个问题追溯到一些极端的挤出机速度和加加速度,我允许减轻大量收缩和线性推进挤出机移动的成本。PLA,尤其是柔性材料(这点最重要)可以处理高得离谱的挤出机速度(150 毫米/秒)和加加速度(25 毫米/秒的“瞬时”速度变化),但是当你这样做时,PETG 很快就会开始在挤出机齿轮中打滑,并且在不缩回时很容易“丢失”几毫米的灯丝。有了这个固定(恢复到默认的 25 毫米/秒速度和 5 毫米/秒急动度;10 毫米/秒似乎也可以正常工作并且性能更好),我终于有了真正强大的 PETG 部件,可与 PLA 相媲美。
在此过程中,我还调整了 PETG 的线性前进 K 因子,这可能会影响附着力。我从太高的 2.0 开始,然后降到略低的 1.2;1.4左右似乎是理想的。由于局部挤出不足,此值太低可能会在加速后立即降低层粘合力;如果它太高,会使细丝承受比齿轮可靠地保持的压力更大的压力,从而重新引入挤出机齿轮打滑。(如果需要更高的值来获得一致的挤出,这意味着还需要限制速度,而更高的速度将需要升级挤出机。作为参考,在 0.4 毫米线宽和 0.2 毫米层高时, 1.2 的 K 值要求挤出机能够将灯丝压缩约 2.4 毫米,以 60 毫米/秒的速度打印。)
TL;DR:风扇完全关闭,调整挤出速率以考虑 PETG 在挤出机齿轮中的压缩,避免在已经打印的材料上移动,尤其是在高速时(限制移动速度到打印速度),并保持挤出机速度/加速度/加加速度轮廓保守。
更新:此答案中描述的几乎所有问题似乎都源于 Ender 3 极其糟糕的挤出机。有些可能由于齿轮的抓地力非常差而打滑;其他可能对所有鲍登挤出机都是通用的。使用我现在在其他相同打印机上使用的挤出机 (Flex3drive G5),我可以以与 PLA 相同或更快的速度打印 PETG,没有挤出不足或不一致的问题。冷却似乎确实会影响层附着力,但主要是在非常薄(单壁)的零件上;否则,即使风扇以 100% 开启,我也能获得比使用原始挤出机可靠地获得的更好的粘附力。所以我认为最大的问题是挤压不足,而不是过度冷却。