我正在运行带有“重建”挤出机的 Stratasys Dimension 768 SST(双重设置包括支持 + 模型)。该挤出机基本上遵循 OEM 设计,但管径(重建时小几密耳,尽管入口锥度和/或衬套比长丝直径原料大)和管子具有热接触的方式带有挤出机机身和筒式加热器。显然,OEM 设计有一些热环氧树脂来“固定”2 个喷嘴管,这些喷嘴管被钎焊到喷嘴头块中。我正在使用的方法是将铝箔包装在 SS 管周围,紧贴铝挤出机主体(仍然钎焊连接到喷嘴头块)。由于喷嘴管破裂,我别无选择,只能修理挤出机。在任何情况下,每次都打开一个清理过的喷嘴入口,我确实在 250(支持)和 280(ABS 型)的标准温度下以及在调整后的温度范围内,通过一些初步实验获得了瞬态挤出。我用金属销清理喷嘴入口,一直到弯管(我不明白为什么设计在靠近冷端的 90 度弯曲半径,进料轮!)大约 5 秒,然后放慢速度,支撑长丝原料停止并剥离长丝,将其变成白色碎片。对于模型,挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。并在调整的温度范围内,进行一些初步实验。我用金属销清理喷嘴入口,一直到弯管(我不明白为什么设计在靠近冷端的 90 度弯曲半径,进料轮!)大约 5 秒,然后放慢速度,支撑长丝原料停止并剥离长丝,将其变成白色碎片。对于模型,挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。并在调整的温度范围内,进行一些初步实验。我用金属销清理喷嘴入口,一直到弯管(我不明白为什么设计在靠近冷端的 90 度弯曲半径,进料轮!)大约 5 秒,然后放慢速度,支撑长丝原料停止并剥离长丝,将其变成白色碎片。对于模型,挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。不明白为什么设计在靠近冷端的 90 度弯曲半径上有这个问题,进料轮!)对于支撑,挤压进行大约 5 秒,然后减慢,支撑灯丝原料停止并剥离灯丝,把它变成白色的碎片。对于模型,挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。不明白为什么设计在靠近冷端的 90 度弯曲半径上有这个问题,进料轮!)对于支撑,挤压进行大约 5 秒,然后减慢,支撑灯丝原料停止并剥离灯丝,把它变成白色的碎片。对于模型,挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。挤出过程持续了大约 20 秒,并且也变慢了,在这种情况下,模型原料分裂并被送入喷嘴管入口外,但在这种情况下没有白色碎片。这个循环可以通过用坚硬的金属销清除入口堵塞来重复。
我意识到这不是对系统的完美描述,但我希望知道这种挤出机配置或类似配置的人(不幸的是,系统很旧)可以在这里提出建议。我要补充的是,我正在以所谓的维护模式运行系统,并且对构建模式(仅在实际部件运行期间)的固件进行了一些最小调整(如热端温度 - 前面提到的默认值)。
在此先感谢您的帮助或建议!
以下是挤出机描述的一些图表/链接:
我的精确挤出机(即头部)系统:http : //www.amtekcompany.com/pdf/dimension_bst_sst_elite_768_head_clog_guide.pdf
类似的挤出机(显示加热器、挤出机主体以隔离模型和支撑路径、尖端和热电偶) https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved =0ahUKEwifyLnJsu7OAhVIOCYKHaSIDLQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.3dprintforums.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2237&psig=AFQjCNGM1BTAiWzUn4fNJ8-z5HDWx25161771
该站点显示另一位用户拆开/重新设计有问题的挤出机(注意喷嘴管中的 90 度弯曲)(见附图)
我还有一些文件:用户手册,服务手册等,如果我知道如何上传到这个网站,我可以分享。