显然是系统性的喷嘴堵塞

3D打印 挤出机 单一价格制定者选择
2021-05-23 16:30:03

使用Micro Swiss 全金属热端、机加工杠杆和D4 挤出机齿轮逐步升级的 Monoprice Maker Select V2系统地无法生成完整的打印件,如下所示:

不完整的印刷品

可以进行以下观察。

  • 喷嘴堵塞出现在不同的高度/经过的时间,所以它似乎不是因为热蠕变,每次都应该花费相同的时间才能生效。

  • 到目前为止,一旦可以接触到热端,就可以轻松手动清除所有堵塞物。

  • 灯丝(1.75 毫米 PLA)很新,仅位于打印机顶部的线轴上,密度看起来很正常,没有明显损坏等。

  • 在原配置下,升级前,打印机正常工作了几个月。

一种可能的解释可能是挤出机中的温度不一致,但显示没有显示任何很大的变化。

还有什么理论吗?这些最新的印刷品是在 210 °C 下制作的。


每次都通过尝试使用打印机控件进行挤出来验证喷嘴堵塞;然后通过取下“冷端”部分,加热挤出机并用手将剩余的细丝挤出来手动清洁。

不久前用乙酸乙酯和针清洁喷嘴,所以我不相信积碳是原因。

库拉设置:

库拉设置

2个回答

Micro Swiss 热端使用全金属热端。考虑到这些类型的热端没有保护灯丝热蠕变的特氟龙衬里,它们更难操作。这篇文章

堵塞和堵塞通常是由过热和非最佳材料流动的组合造成的。冷却不良的全金属热端、高扭矩挤出机齿轮、小喷嘴/层、打印速度慢、第一层太薄和回缩过度会加剧这种影响

引文中的粗体文字总结了导致这种情况的原因。较小的齿轮需要更大的力/扭矩作为臂,即半径较小。

本文描述了您可以采取哪些步骤来缓解该问题。在所有建议中,最小化撤回似乎是您考虑发布的打印设置的可能候选者。由于这是一个与热量有关的问题,因此建议您也提高打印速度,这些速度非常低(慢速打印为 30 毫米/秒,正常打印为 60 毫米/秒),并检查“冷端”的冷却(冷却散热片的风扇)。还要降低打印温度,PLA灯丝210°C相当高,我个人不会超过200°C(注意这取决于你的灯丝,但大多数PLA品牌可以在185-195°C范围内打印)。

您指定了相当大的回缩。Ultimaker 默认为 6.5 毫米被认为是大的,但非常适合 Ultimaker 机器(阅读鲍登管设置)。在我使用全金属热端的 Ultimaker 3E 中,或者在我定制的 HyperCube Evolution 中,还有 Bowden,但带有内衬热端,6.5 毫米的回缩效果完美。

请查看此答案此答案两者都描述了所有金属热端的回缩性能更差。我的经验与金属热端完全相同,至少是更便宜的生产热端(我测试了便宜的所有金属热端,但由于生产和设计错误也遇到了问题,我还没有尝试过质量更好的热断器/喉咙)。

请大大降低回缩设置,看看它是否有效果。Monoprice Maker Select 使用直接驱动。直接驱动挤出机不需要大的回缩长度设置。如果灯丝在喉部很热(因为没有实际上充当绝缘体的 PTFE 衬里),当灯丝在回缩过程中冷却时,回缩可能无法逆转。


我想您可能会遇到这个问题中描述的内容:“挤出机打印得很好,直到打印出来”。这个答案描述了金属热断裂的问题。

要评论您在上述评论中的陈述,我并不是建议您应该在当前的挤出机中使用衬垫。我指出了不同之处。金属热端在缩回和热管理方面的操作更加棘手。

喷嘴可能堵塞的原因有多种。

温度:

如果温度设置得太低,推动灯丝通过喷嘴的力就会增大。这会导致细丝磨损,从而导致堵塞。如果在不挤出的情况下将温度设置得太高,则灯丝会降解,从而可能导致堵塞。因此,始终通过手动将灯丝推过喷嘴来测试温度和粘度。

喷嘴尺寸:

许多用户不喜欢更换喷嘴,但对于许多灯丝,0.4 毫米是不可取的。尝试 0.6 毫米。打印质量几乎相同@相似的层尺寸,打印时间略有减少,堵塞的可能性接近于零。原因是流阻与r^4成正比。

研磨粉尘/牵引力 -> 回缩:

对于直接挤出机,我建议最大为 2 毫米到 2.5 毫米。较高的值不会带来任何好处并导致细丝研磨。由于有时弯曲,鲍登挤出机可以使用 > 5 毫米的值。

馈线弹簧

有时送料器的弹簧会随着时间的推移失去张力,因此文件不会被向前推,而是被磨碎。

进给齿轮

另一个问题可能与进料器的推动齿轮(安装在电机上)有关。我使用的齿轮较少。它们产生牵引力并保持清洁,免受研磨灰尘的影响。带有许多小齿的齿轮会积满灰尘并产生较小的牵引力。